Sửa lỗi sc-501 trên máy photo ricoh mp8001 năm 2024

Đánh dấu đã đọc

Sau khi kích hoạt đèn CIS đi vào, đèn CIS không được phát hiện trên. Phát hiện đèn hoặc tắt xác định giá trị độ trắng cao điểm cho việc sửa bóng. [Nếu mức đỉnh được xác định là dưới một mức nhất định, đèn CIS được đánh giá là tắt].

• đèn CIS khiếm khuyết • CIS board cung cấp điện bị lỗi • điều chỉnh đèn CIS khiếm khuyết • Khai thác giữa đèn và điều chỉnh đèn được ngắt kết nối. • Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối • CIS tiếp xúc với kính bẩn. • Trắng lăn bẩn hoặc cài đặt không đúng • Bộ phận CIS khiếm khuyết

183

CIS tự động điều chỉnh lỗi Tự động điều chỉnh các đơn vị CIS thất bại.

• Bộ phận CIS khiếm khuyết • CIS tiếp xúc với kính bẩn • Trắng lăn bẩn hoặc cài đặt không đúng

184

Lỗi truyền CIS Khi CIS được hỗ trợ trên, các ADF phát hiện một trong những điều kiện bất thường sau đây về đơn vị CIS: • Các tín hiệu Sout không đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn. • Các tín hiệu Sout đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.

• Bộ phận CIS khiếm khuyết • Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối

202

Polygon lỗi cơ bản 1: Timeout tại ON Các đa giác gương đơn vị cơ giới đã không nhập “Sẵn sàng” tình trạng trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật, hoặc trong vòng 20 giây. sau khi tốc độ quay đã được thay đổi.

• Các kết nối đa giác gương motor PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi • Polygon gương motor PCB bị lỗi • Polygon gương xe bị lỗi • IPU khiếm khuyết

203

Polygon motor gương lỗi 2: Timeout tại OFF Động cơ đa giác gương không để lại “Ready” trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đã được tắt. [Tín hiệu XSCRDY đã không đi HIGH [không hoạt động] trong vòng 3 giây.]

• Các kết nối đa giác gương motor PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi • Polygon gương motor PCB bị lỗi • Polygon gương xe bị lỗi • IPU khiếm khuyết

204

Polygon gương lỗi động cơ 3: lỗi tín hiệu XSCRDY Gương motor đa giác tín hiệu “Ready” đã inactive [CAO] trong khi máy đang hoạt động ở tốc độ bình thường, mặc dù động cơ là không tắt cũng không có một yêu cầu cho một sự thay đổi về tốc độ.

• can thiệp Oise điện trên dòng với các tín hiệu động cơ • Polygon gương motor PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Polygon gương motor PCB bị lỗi • Polygon gương xe bị lỗi

205

Polygon gương lỗi động cơ 4: thời gian chờ không ổn định “Sẵn sàng” tín hiệu [XSCRDY] đã được phát hiện như là không ổn định trong hơn 20 giây. trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động với tốc độ bình thường.

• nhiễu điện trên dòng với các tín hiệu động cơ • Polygon gương motor PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Polygon gương motor PCB bị lỗi • IPU khiếm khuyết

220

Laser phát hiện lỗi đồng bộ hóa Các đơn vị phát hiện đồng bộ hóa bằng laser 1 không thể phát hiện các tín hiệu đồng bộ dòng [DETP0] trong vòng 500 ms trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động với tốc độ bình thường. Lưu ý: Các cuộc thăm dò cho các đơn vị tín hiệu mỗi 50 ms. SC này được ban hành sau khi nỗ lực lần thứ 10 không phát hiện các tín hiệu.

• Laser nối board đồng bộ hóa lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Ban phát hiện đồng bộ hóa Laser không được cài đặt một cách chính xác [không thẳng] • Laser bảng đồng bộ hóa bị lỗi • IPU khiếm khuyết

300

Sạc lỗi đầu ra corona Các điện áp phản hồi từ các đơn vị phụ trách corona được phát hiện quá cao 9 lần

• Charge corona gói điện bị lỗi • Charge corona khai thác bị ngắt kết nối • Kết nối đơn vị Poor phí corona

303

Sạc rò rỉ lưới corona Khi điện áp cao là đầu ra cho lưới điện hoa, điện áp phản hồi vượt quá giá trị quy định 9 lần.

• Charge corona gói điện bị lỗi • Charge corona khai thác bị ngắt kết nối • phí Poor kết nối đơn vị corona

304

Charge mạch lưới mở Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi là hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật PWM để điều khiển đầu ra.

• Đơn vị corona Charge bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • Charge corona khai thác lỗi • gói cước corona điện là khiếm khuyết.

305

Charge dây corona lỗi sạch 1 Các pad phí bụi không đến được vị trí nhà: • động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật, hoặc không khóa trong vòng 30 giây. • động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều, hoặc không khóa trong vòng 30 giây.

• Charge dây corona động cơ sạch hơn bị lỗi • điều khiển động cơ bị lỗi

306

Charge dây corona lỗi sạch 2 Phí vận động coronal là bị ngắt kết nối. [Hiện nay tại các cơ phí corona được phát hiện ít hơn 83 mA.]

• nối Charge corona dây động cơ sạch hơn là bị lỗi, kết nối

310

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 1 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, tiềm năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm [- 100V, -800V] được áp dụng để trống.

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • defecti gói năng lượng phát triển

311

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 2 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, tiềm năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm [- 100V, -800V] được áp dụng để trống.

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • Phát triển gói điện bị lỗi

312

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 3 Trong thời gian trống cảm biến tiềm năng hiệu chỉnh khi điều chỉnh các tiềm năng trống [VD], tiếng trống tiềm năng cảm biến phát hiện VD cao hơn VG [điện áp lưới điện]. -hoặc- Khi điều chỉnh VD [tiềm năng bề mặt trống của khu vực màu đen sau khi tiếp xúc], ngay cả sau khi điều chỉnh 5 của VG [phí tiềm năng lưới corona], VD có thể không được thiết lập trong phạm vi mục tiêu [- 800 ± 10 + VL + 130V]

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • Phát triển gói điện bị lỗi • Charge đơn vị corona mòn, dơ bẩn

314

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 4 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến khi điều chỉnh các tiềm năng trống [VH] để điều chỉnh điện LD, lần đầu tiên mô hình VH được thực hiện, trống cảm biến tiềm năng phát hiện rằng VH là hơn 500V: VH> | -500 + VL + 130 | V

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • LD khiếm khuyết

315

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 5 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -100V được áp dụng cho trống, giá trị đầu ra là nằm ngoài phạm vi quy định

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • Phát triển gói điện defectiv

316

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 6 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -800V được áp dụng cho trống, giá trị đầu ra là nằm ngoài phạm vi quy định.

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • Phát triển gói điện bị lỗi

317

Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 7 Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi VL được điều chỉnh, các bề mặt mô hình mẫu VL tiềm năng không phải là trong phạm vi 0V ~ -400V. [VL là tiềm năng sau khi phơi bày một mẫu trắng.]

• Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối • jắc cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối • IOB khiếm khuyết • OPC nối bị lỗi • Charge corona gói điện bị lỗi • Phát triển gói điện bị lỗi

321

Lỗi F-GATE Các tín hiệu văn bản laser [F-GATE] cho IPU không đi LOW trong vòng 60 s.

• Ban BICU khiếm khuyết • bus PCI giữa bảng điều khiển, lỗi board BICU

322

Laser dò lỗi đồng bộ hóa Sau khi động cơ đa giác đạt đến tốc độ xoay vòng tiêu chuẩn và các đơn vị LD cháy cho 500 ms, các máy dò đồng bộ laser không tạo ra một tín hiệu

• Khai thác giữa dò và I / F ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng • Detector được cài đặt không chính xác • Ban Detector là khiếm khuyết • Ban IPU khiếm khuyết

335

Polygon gương lỗi động cơ 1 Các tín hiệu sẵn sàng không đi thấp trong vòng 20 giây sau khi động cơ đa giác gương bật hoặc thay đổi tốc độ.

• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi • Ban IPU khiếm khuyết

336

Polygon gương lỗi động cơ 2 Các tín hiệu sẵn sàng không đi cao trong vòng 20 giây sau khi động cơ gương đa giác tắt.

• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi • Ban IPU khiếm khuyết

337

Gương Polygonal lỗi động cơ 3 Các tín hiệu XSCRDY đi cao trong khi động cơ đa giác gương lượt về, thậm chí dù không có yêu cầu hoặc tắt động cơ hoặc thay đổi tốc độ động cơ.

• Tiếng ồn trên đường, nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác [XSCRDY] được truyền đi. • Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi. • Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi

338

Gương Polygonal lỗi động cơ 4 Trong khi động cơ đa giác được luân phiên, tín hiệu XSCRDY đi cao trong thời gian phơi

• Tiếng ồn trên linef nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác [XSCRDY] được truyền đi. • Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi. • Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi • Ban IPU khiếm khuyết

340

TD lỗi đầu ra cảm biến TD điện áp đầu ra cảm biến [VT], được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, phát hiện 10 lần tại một trong các mức sau: Vt = 0,5 volts hoặc thấp hơn Vt = 4,0 volt hoặc cao hơn

• Cảm biến TD khiếm khuyết • TD sensor dây nịt bị ngắt kết nối • nối TD cảm biến ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết • Toner động cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.

341

Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 1 Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor [Vt] là 2,5 volt hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được thiết lập với giá trị tối thiểu [PWM = 0]. Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.

• Cảm biến TD khiếm khuyết • TD sensor dây nịt bị ngắt kết nối • nối TD cảm biến ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết • Toner động cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.

342

Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 2 Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor [Vt] không nhập vào phạm vi mục tiêu [3,0 ± 0.1V] trong vòng 20 giây. Khi lỗi này xảy ra, màn hình hiển thị của SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.

• Cảm biến TD khiếm khuyết • TD sensor dây nịt bị ngắt kết nối • nối TD cảm biến ngắt kết nối hoặc bị lỗi • IOB khiếm khuyết

345

Sản lượng phát triển bất thường Điện áp cao áp dụng cho các đơn vị phát triển được phát hiện cao hơn so với giới hạn trên [45%] của PWM 10 lần.

• Phát triển gói điện bị lỗi • Phát triển thiên vị bị rò rỉ do kết nối kém, kết nối bị lỗi

350

ID lỗi cảm biến 1 Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây đã được phát hiện hai lần liên tiếp khi kiểm tra các mô hình cảm biến ID. VSP. 2.5V VSG

Chủ Đề